2025-10-19 03:17:57
03節(jié)能占地面積小,運行成本低,物理性處理裝置實現(xiàn)節(jié)能減排。04應(yīng)用·領(lǐng)域低溫蒸發(fā)器廢水回收設(shè)備處理流程案例·分享岐川水處理節(jié)能設(shè)備一站式配套供應(yīng)商常熟某有機(jī)污泥減量項目污泥委外處理量:180噸/月,污泥含水率85%。委外運出費用:5000元/噸。一、委外費用約180噸/月×5000元/噸=900000元/月二、經(jīng)NRS-S污泥減量設(shè)備處理后降低為:180*()/()=每月委外費用為:*5000元/T=192500元三、節(jié)省委外處理費用:900000元/月-192500元/月=707500元/月707500元/月*12月=8490000元/年成本降低效益為707500/900000=昆山某企業(yè)處理前:綜合處理費:5000元/噸。350噸/月*1700=595,000元處理后:綜合處理費:105噸/月*3000=315,000元每年可節(jié)省費用:(495,000-315,000)*12=280,000元/年河南鄭州某企業(yè)處理前:綜合處理費:300噸/月*1650=495000元處理后:綜合處理費:300噸/月*1050=315000元每年可節(jié)省費用:(495000-315000)*12=2160000元/年河南鄭州某企業(yè)處理前:綜合處理費:300噸/月*1650=495000元處理后:綜合處理費:300噸/月*1200=360000元每年可節(jié)省費用:。模塊化蒸發(fā)器組的并聯(lián)運行設(shè)計支持處理能力的靈活擴(kuò)展,滿足了不同規(guī)模廢水處理的需求。廣州真空低溫蒸發(fā)器檢修
制藥行業(yè)對生產(chǎn)過程的潔凈度與成分保留有嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn),低溫蒸發(fā)器成為提取液濃縮的優(yōu)先裝備。中藥材煎煮液成分復(fù)雜,包含多糖、黃酮、生物堿等多種熱敏性物質(zhì),高溫蒸發(fā)易導(dǎo)致有效組分分解失效。低溫蒸發(fā)器運行溫度嚴(yán)格控制在40℃±2℃范圍內(nèi),配合惰性氣體保護(hù)罩隔絕氧氣接觸,比較大限度保留活性成分。某中藥廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)低溫蒸發(fā)濃縮至相對密度1.35的浸膏,黃酮類化合物含量較傳統(tǒng)減壓濃縮提高18%,且無焦糊味產(chǎn)生。生物制劑車間使用的超濾-低溫蒸發(fā)耦合工藝,先通過截留分子量10kDa的超濾膜去除細(xì)菌內(nèi)***,再經(jīng)真空蒸發(fā)去除水分,**終產(chǎn)品蛋白質(zhì)回收率≥97%,內(nèi)***含量<0.25EU/mL,符合注射劑生產(chǎn)規(guī)范。陽江電鍍廢水低溫蒸發(fā)器拆裝低溫蒸發(fā)器可將液體中的水分快速蒸發(fā)。
一、設(shè)計階段工藝選型根據(jù)處理物料特性(腐蝕性、鹽分濃度、熱敏性)選擇蒸發(fā)模式:MVR機(jī)械蒸汽再壓縮:適用于高鹽廢水,通過壓縮機(jī)提升二次蒸汽焓值,能耗*為傳統(tǒng)蒸發(fā)器的10%-25%5。真空熱泵蒸發(fā):利用制冷劑循環(huán)實現(xiàn)低溫蒸發(fā),適合食品、制藥行業(yè)熱敏物質(zhì)處理46。撬裝模塊化設(shè)計:集成蒸發(fā)、冷凝、分離單元,支持快速部署,占地面積減少40%5。熱力學(xué)模擬采用AspenPlus或COMSOL軟件模擬傳熱過程,優(yōu)化換熱面積(通?!?0m?/m?處理量)與真空度(),確保沸點控制在30-50℃16。二、材料與部件制造主體結(jié)構(gòu)材質(zhì)選擇:接觸腐蝕性介質(zhì)部分采用鈦材(耐Cl?濃度≤20,000ppm)或316L不銹鋼,非腐蝕區(qū)用Q235B碳鋼3。加工工藝:采用旋壓成型技術(shù)制造蒸發(fā)室,壁厚誤差≤,確保耐壓≥。**組件真空系統(tǒng):配備干式真空泵(極限真空度≤5Pa)和變頻控制閥門,響應(yīng)時間<2秒3。換熱器:采用降膜式或強(qiáng)制循環(huán)式設(shè)計,傳熱系數(shù)達(dá)2500-4000W/(m?·K),結(jié)垢速率<。壓縮機(jī):磁懸浮離心式壓縮機(jī)(COP≥),噪音≤75dB(A)5。三、裝配與調(diào)試系統(tǒng)集成按工藝流程連接蒸發(fā)器、冷凝器、分離罐等模塊,管道坡度≥1:100防止積液。集成PLC控制系統(tǒng)(如西門子S7-1500)。
制革廢水鉻鞣劑的回收再生制革行業(yè)鉻鞣廢水(Cr??>3,000mg/L)傳統(tǒng)處理方式為加堿沉淀,鉻回收率*60%。低溫蒸發(fā)器可實現(xiàn)“濃縮+還原”高效回收。某制革廠設(shè)備在40℃下蒸發(fā),將廢水濃縮10倍(Cr??>30,000mg/L),投加SO?(還原劑)將Cr??還原為Cr??(毒性降低90%),再調(diào)節(jié)pH至2-3使Cr(OH)?沉淀。設(shè)備配備的ORP監(jiān)測儀(量程-1,000~1,000mV)控制還原終點,確保Cr??轉(zhuǎn)化率>99%。沉淀污泥經(jīng)脫水后(含水率<60%)送冶煉廠回收金屬鉻。該工藝使鉻回收率從60%提升至95%,年減少鉻排放20噸,符合《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)。 其真空環(huán)境(-90至-96 kPa)有效規(guī)避了高溫對高鹽廢液中化學(xué)物質(zhì)的破壞,確保處理后物料的性能穩(wěn)定。
蒸汽經(jīng)過除沫器脫水后由蒸汽出口排出進(jìn)入裝置蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行二次利用,從而達(dá)到余熱回收的目的。本實用新型技術(shù)方案中:對于設(shè)備與濃**接觸的受壓元件的材料選取s31008耐熱不銹鋼;管程與殼程側(cè)管程側(cè)與殼程側(cè)采用雙管板結(jié)構(gòu),取消常規(guī)的雙法蘭夾持結(jié)構(gòu),兩端分別采用螺柱連接,互不影響;嚴(yán)格杜絕管程介質(zhì)與殼程介質(zhì)混合的可能性,在雙管板之間設(shè)置隔離腔,隔離腔中設(shè)置隔離板;對于泵口加壓注入濃**造成的管束震動,在管束尾部裝置考慮防震措施。有益效果s31008耐熱不銹鋼對200℃下的濃**擁有良好的抗腐性;管箱墊片材料針對濃**的腐蝕性以及氧化性選用膨脹四氟乙烯;雙管板及隔離腔結(jié)構(gòu)進(jìn)一步杜絕了管程介質(zhì)與殼程介質(zhì)出現(xiàn)混合的情況發(fā)生,當(dāng)換熱管與管板連接處出現(xiàn)泄漏,介質(zhì)會先泄漏到隔離腔中,排液口會***時間發(fā)現(xiàn)泄漏,增設(shè)的隔離板以防兩端同時泄漏的情況出現(xiàn);前后管板都采用延長管板兼做法蘭結(jié)構(gòu),與管箱以及殼程筒體分別采用螺柱連接,雙管板兩側(cè)的墊片分別受力,不會出現(xiàn)材料的墊片需要承受同樣的預(yù)緊力的問題,避免其中一片墊片被損壞的可能性;末端設(shè)置防震板,對管束及設(shè)備整體的穩(wěn)定都有了***的提升,進(jìn)一步保護(hù)的薄弱的焊接接頭。煤化工領(lǐng)域中,低溫蒸發(fā)器可處理含甲苯和DMAC的廢水,處理后出水COD低于50 mg/L,滿足嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)。東莞電鍍廢水低溫蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)
低溫蒸發(fā)器能防止廢水處理過程中的二次污染。廣州真空低溫蒸發(fā)器檢修
實施例1本實用新型提供一種冷凝水低溫蒸發(fā)器,包括隔離器皿1、設(shè)立在隔離器皿1內(nèi)的蓄水器皿2、設(shè)立在蓄水器皿2底部的低溫加熱片3、設(shè)立在蓄水器皿2側(cè)邊的控制系統(tǒng)4;所述控制系統(tǒng)4包括電路主板41、與電路主板41連接的數(shù)顯控制器42;所述電路主板41經(jīng)數(shù)顯控制器42與低溫加熱片3連通;電路主板41控制低溫加熱片3的加熱時長和加熱溫度;數(shù)顯控制器42實時監(jiān)控低溫加熱片3的溫度、加熱時長及蓄水器皿內(nèi)的水位是不是及格等;所述蓄水器皿2內(nèi)設(shè)立有上限水位感應(yīng)器51和下限水位感應(yīng)器52;所述上限水位感應(yīng)器51和下限水位感應(yīng)器52與電路主板41相連接;所述隔離器皿1包括***側(cè)面11、第二側(cè)面12、第三側(cè)面13、第四側(cè)面14、第五側(cè)面15、第六側(cè)面16、第七側(cè)面17和第八側(cè)面18;所述隔離器皿1***側(cè)面11設(shè)立有冷凝水進(jìn)口111、安裝孔一112和排汽孔113;所述排汽孔113截面呈沙漏型,為了增大氣體排出口面積,也為了使部分冷凝的液體觸及后回流;所述排汽孔113呈規(guī)范橫向和豎向排列,準(zhǔn)則排布實現(xiàn)很大程度的排汽和接收冷凝液體;在排汽孔113圍成的矩形中心設(shè)立有冷凝水進(jìn)口111;所述安裝孔一112設(shè)立在排汽孔113區(qū)域的**;所述蓄水器皿2的上口部的兩側(cè)設(shè)立有枝耳21。廣州真空低溫蒸發(fā)器檢修